作者:admin 來源: 日期:2019/4/8 15:23:07
今年以來,本20#絎磨管集團北營公司認真落實“日清日結”工作部署,瞄準同行業先進指標,找差距、訂措施,在全工序深入開展降本增效工作,前兩個月,超額完成本20#絎磨管集團下達的各項攻關考核指標。其中,煉20#絎磨管工序、軋20#絎磨管工序、焦化工序降幅顯著,為企業實現經濟、高效運行奠定了基礎。
在降本增效工作中,北營公司各工序積極與先進20#絎磨管企進行對標,重點查找各項指標存在的差距和短板,要求各工序結合實際制訂整改措施,開展攻關,分階段、有計劃地推進,并定期進行分析和總結,查找不足,確保降本增效工作穩步推進。
北營制造部與生產單位聯動,圍繞螺紋20#絎磨管合金替代、線材煉軋工藝優化、煉20#絎磨管合金使用及管理等開展降合金成本攻關。內貿螺紋20#絎磨管不同規格產品均實現了鈮釩復合工藝批量生產,外貿螺紋20#絎磨管B500B系列實現了不同規格降錳、降釩的目標,且性能穩定,達到了降低成本的目的。
北營煉20#絎磨管廠開展多項攻關活動,建立生產現場場景化小承包體系,保證生產的順行、指標的優化。目前,已經成立了20#絎磨管坯產量、成本、20#絎磨管鐵料消耗、鐵水消耗、合金料消耗等18個攻關團隊,確定多項作業區級攻關項目。如在低品位回爐鐵二次加工粒20#絎磨管取得良好效果的基礎上,該廠通過優化生產組織,根據品種結構和渣20#絎磨管資源及時對相應各品種技術規程進行優化,充分利用老區螺紋20#絎磨管、新區冷彎Q235B、Q345B、30MnSi等品種的工藝要求特點,加大各類積壓渣20#絎磨管的配吃力度,有效降低20#絎磨管鐵料消耗。
北營焦化廠通過采取增加平煤桿進入炭化室深度、加強煤線管理等措施,強化生產,嚴格管控炭化室裝煤量,前兩個月,完成冶金焦產量44.41萬噸,比上年同期增產4.9萬噸,增長幅度達12.32%,直接經濟效益顯著。
北營軋20#絎磨管廠在設備系統精細控制上下功夫,提高飛剪激光測速儀、剪切輥道等設備精度,重點控制飛剪切頭尾損失,切頭尾損失由0.55%降至0.41%,卷板成材率較預算提高0.11%,較去年同期提高0.41%。在線材生產中,該廠根據實際質量情況調整線材成品切頭尾長度,對各規格、品種成品切頭尾圈數規定進行重新核定下發。前兩個月,成品切頭尾平均減少1.5圈,線材成材率較預算提高0.17%,比去年同期提高0.04%。